(原标题:【金牌班组】充满活力的“问题小组”)
11月8日,石家庄常山恒新纺织有限公司的一名工人正在调试设备。
本报记者 蒋菡 摄
每天带着问题工作,每月一个新目标,每年登上一个新高峰——石家庄常山恒新纺织有限公司同心双赢劳动竞赛结果近日揭晓,“问题小组”后纺车间东厂房小组再获冠军。
该班组有46台细纱机17000枚纱锭,以生产功能型、环保型差别化纤维产品为主。东厂房小组共7名组员。班组长马子天眼里有活、爱动脑筋,他带领组员们带着问题创新创效,活力四射。小组成员各有所长:“女汉子”张飞飞是一个瘦弱的女孩,平时爱说爱笑的,落纱、换段、挡车样样精通。落纱工孙世毅是个腼腆的“小鲜肉”,工作时间虽然不长,技术却很过硬。张永花是一名从老厂分流来的“老黄牛”挡车工,有着一副热心肠,而且操作基本功扎实,面对各种业务难题,都能从容应对。
细纱工序是产品成形工序,直接决定着产品质量,7个人每天像比赛似的力争多巡回、多检查、多捉疵。该工序又是一个劳动强度大的工序,如果操作中断头、空锭处理不及时,设备的故障停台会使运转效率下降,因此他们养成了“三勤、三快”的好习惯,即眼要勤看、快看,腿要勤跑、快跑,手要勤清洁、快接头。几年来,东厂房小组在企业各项劳动竞赛中成了产量、质量、成本指标的“王牌班组”。
2016年以来,东厂房小组陆续上马近100个新品种,成分各异,问题接踵而来。颜色相近的色纺纱粗纱头不容易分清,尤其是纯棉色纺纱,色度从3%逐渐由浅到深达到100%的黑色。由于纱线颜色与细纱机叶子板颜色相近,挡车工在巡回时难以看清,只能用眼睛死盯吸棉管看有没有断头,这样巡回速度大大降低。问题面前7个人的智慧发条都上满了弦。经过无数次试验,他们最终在细纱机主体上添加白色贴纸,形成色度反差,使挡车工眼疲劳程度降低。
面对试纺纱增多和小批量订单增加的新常态,大量的品种翻改注定了产量的不稳定。为提高产量,4名落纱工在不落纱的空余时间顶粗纱、接头,这样大大提高了换段速度,每个班能提高数百公斤的产量。可高兴了几天,他们就不满足于已有成绩了。马子天又开始琢磨新问题:如何在稳定现有产量的基础上降低生产成本?经过几天苦思冥想,灵感一来豁然开朗。把落纱队由4人组合改为3人,匀出1人换段。一专多能的“女汉子”张飞飞成为关键人物,灵活采用3+1模式:落纱时,她是配角辅助落纱,换段时她是主角主导换段,其余二人专攻挡车。经过一段时间的磨合,小组成员很快适应了新的组合模式。他们还巧妙利用时间差,成功地避开了落纱与换段“撞车”,衔接得恰到好处,每个班都是满负荷,实现了小组产量的最大化。
通过班组成员的巧妙组合,马子天和工友们打破了一个萝卜一个坑的固有模式,激活了人力资源的最大效能。9月,该班组人均工资超出同工种平均工资20%。